OPTIMIZATION AND UNCERTAINTY ANALYSIS OF PERIPHERAL WATER INJECTION IN A MATURE RESERVOIR: A CASE STUDY FROM THE MAHAKAM DELTA

Injeksi air periferal telah dilakukan selama lebih dari 40 tahun di reservoir Z6-5 di Delta Mahakam. Injeksi ini berhasil menjaga tekanan reservoir cukup untuk mempertahankan tren produksi yang ekonomis. Pada tahun 2017, perusahaan memulai penyaringan untuk menerapkan strategi waterflooding di reser...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Nur Afifah, Alfiannisa
Format: Final Project
Language:Indonesia
Subjects:
Online Access:https://digilib.itb.ac.id/gdl/view/82273
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Institut Teknologi Bandung
Language: Indonesia
Description
Summary:Injeksi air periferal telah dilakukan selama lebih dari 40 tahun di reservoir Z6-5 di Delta Mahakam. Injeksi ini berhasil menjaga tekanan reservoir cukup untuk mempertahankan tren produksi yang ekonomis. Pada tahun 2017, perusahaan memulai penyaringan untuk menerapkan strategi waterflooding di reservoir matang ini. Untuk mendukung studi ini, diperlukan simulasi reservoir statis-dinamis. Namun, ketidakpastian tetap tinggi karena modelnya belum sesuai dengan sejarah. Oleh karena itu, pada awal studi ini, 32 parameter bawah permukaan yang dapat mempengaruhi kinerja reservoir diidentifikasi. Experimental Design menggunakan Assisted History Matching menghasilkan beberapa model yang sesuai dengan sejarah dan mengidentifikasi ketidakpastian yang paling signifikan. Kemudian, Particle Swarm Optimization dilakukan untuk meminimalkan fungsi objektif dari ketidakcocokan tekanan, total minyak, total gas, dan total air. Pareto Chart yang dihasilkan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian yang cukup besar dalam simulasi ini. Analisis sensitivitas ini menjadi referensi untuk penyesuaian yang akan dilakukan dalam history matching manual berikutnya. Untuk memaksimalkan pemulihan akhir, beberapa strategi pengembangan disusun. Perkiraan menunjukkan bahwa skenario terbaik dapat menambah 5,5% pada faktor pemulihan. Hasil ini menyimpulkan bahwa waterflooding di reservoir ini dibatasi oleh kejenuhan air yang tinggi dan konsentrasi minyak yang dapat dipindahkan yang rendah.