การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: อภิสิทธิ์ บุญเกิด
Other Authors: จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
Format: Theses and Dissertations
Language:Thai
Published: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2011
Subjects:
Online Access:http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15771
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Institution: Chulalongkorn University
Language: Thai
id th-cuir.15771
record_format dspace
spelling th-cuir.157712011-08-24T00:50:58Z การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์ An improvement of the overall equipment effectiveness in motor factory อภิสิทธิ์ บุญเกิด จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม เครื่องมือในการอุตสาหกรรม การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมอเตอร์ วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 หาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์เพื่อให้ได้ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรมีค่ามากกว่า 85% โดยที่ฝ่ายผลิตของโรงงานมีอยู่ทั้งหมด 6 แผนก ได้แก่ แผนกคอยล์ 1 แผนกคอยล์ 2 แผนกปั๊ม-ฉีด-ฝา แผนกเปลือก แผนกแกน-โรเตอร์ และแผนกประกอบ ซึ่งทุกแผนกรวมกันมี 17 สายการผลิต และมีเครื่องจักรรวมทั้งหมด 180 เครื่อง การดำเนินการโดยเก็บข้อมูลก่อนปรับปรุงเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2551 โดยจะมีหัวหน้าผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนกให้พนักงานในแต่ละสายการผลิตกรอกข้อมูลการใช้งานของเครื่องจักร ผลผลิต แต่ละเครื่องเป็นรายวัน ซึ่งผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินหาค่าประสิทธิผล โดยรวมก่อนการปรับปรุงของแต่ละแผนกได้ดังนี้ แผนกคอยล์ 1 ได้ 79.70% แผนกคอยล์ 2 ได้ 85.11% แผนกปั๊ม-ฉีด-ฝา ได้ 67.87% แผนกเปลือก ได้ 88.62% แผนกแกน-โรเตอร์ ได้ 66.10% และแผนกประกอบได้ 64.33% รวมทุกแผนกจะได้ 75.99% เมื่อดำเนินการหาสาเหตุของการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด จากการใช้แผนผังพาราเรโตเพื่อแสดงสาเหตุข้อบกพร่อง และปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ดำเนินการใช้แผนผังก้างปลาเพื่อหาปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ ซึ่งสามารถนำเสนอเป็นมาตรการปรับปรุงได้ดังนี้ 1) การปรับวิธีการคำนวณและจัดทำตารางบันทึกค่า OEE ใหม่ 2) การจัดทำเวลาการผลิตมาตรฐานของชิ้นงานพร้อมทั้งปรับปรุงค่าให้ใหม่อยู่เสมอ 3) การฝึกอบรมพนักงานเดินเครื่องจักรพร้อมทั้งการบำรุงรักษาด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงแล้วเก็บข้อมูลหลังปรับปรุงเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2552 หลังจากนั้นหาค่าประสิทธิผลโดยรวมหลังการปรับปรุงของแต่ละแผนกได้ดังนี้ แผนกคอยล์ 1 ได้ 86.89% แผนกคอยล์ 2 ได้ 93.33% แผนกปั๊ม-ฉีด-ฝา ได้ 87.25% แผนกเปลือก ได้ 95.38% แผนกแกน-โรเตอร์ ได้ 85.51% และแผนกประกอบได้ 86.70% รวมทุกแผนกจะได้ 88.68% ซึ่งสามารถเพิ่มค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้เป็น 12.69% The objective of this thesis is about the study of over 85% improvement of overall equipment effectiveness for motor factory. The total studied departments are 6 which are Coil 1, Coil 2, Pump/Die/Cover, Frame/Painting, Shaft/Rotor and Assembly. The total production lines and numbers of machine are 17 and 180 respectively. The data collection was conducted 3 months in advance before the study from October-December 2008 by letting the chief of each department fill in the daily raw data of machine using. After that the raw data was calculated for the overall equipment effectiveness of each department; 79.70% for Coil 1, 85.11% for Coil 2, 67.87% for Pump/Die/Cover, 88.62% for Frame/Painting, 66.10% for Shaft/Rotor and 64.33% for Assembly with the average for all departments at 75.99%. Pareto and fish-bone diagram was used to analyst the cause of problem and suggested the improvement methods as follows; 1) Calculation adjustment and create standard table for OEE record. 2) Set standard production time for each product and update when it is improved. 3) Organize training course for maintenance staffs. After implementation for the improvement plan, the data collection was re-conducted for 3 months from January-March 2009. The overall equipment effectiveness was increased as follows; 86.89% for Coil 1, 93.33 % for Coil 2, 87.25 % for Pump/Die/Cover, 95.38 % for Frame/Painting, 85.51% for Shaft/Rotor and 86.70% for Assembly. The average for all departments was 88.68% which was increased at 12.69%. 2011-08-24 2011-08-24 2552 Thesis http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15771 th จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3309858 bytes application/pdf application/pdf จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
institution Chulalongkorn University
building Chulalongkorn University Library
country Thailand
collection Chulalongkorn University Intellectual Repository
language Thai
topic การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
เครื่องมือในการอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมมอเตอร์
spellingShingle การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม
เครื่องมือในการอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมมอเตอร์
อภิสิทธิ์ บุญเกิด
การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
description วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
author2 จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
author_facet จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
อภิสิทธิ์ บุญเกิด
format Theses and Dissertations
author อภิสิทธิ์ บุญเกิด
author_sort อภิสิทธิ์ บุญเกิด
title การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
title_short การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
title_full การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
title_fullStr การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
title_full_unstemmed การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
title_sort การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
publishDate 2011
url http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/15771
_version_ 1681413341983014912